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2OOO噸液壓機內(nèi)泄故障分析與排除

2015/7/8 19:23:16??????點擊:

                2000噸液壓機在工作中出現(xiàn)了如下故障:初開機時壓力為21.5 MPa,隨著時間的延續(xù),壓力逐步下降,中午降至1 8 MPa,下午最低降至1 3 MPa,同時油溫持續(xù)升高,初開機時為2 5℃,下午最高可達6 0℃ 。圖1為2000噸液壓機液壓系統(tǒng)原理圖,主泵為3臺16OSCY 14—1 B軸向柱塞泵及1臺2 5SCY 14—1 B軸向柱塞泵,控制閥采用插裝式集成閥塊,由換向閥塊和卸載閥塊組成,主缸壓力通過遠程調(diào)壓閥設定為22M Pa。工作過為:主缸快速下行一慢速下行,接觸工件一加壓一快速回程一停止。



故障分


                    根據(jù)液壓原理圖分析,判斷故障原因為:液壓元件內(nèi)部泄漏造成壓力下降及油溫升高。而液壓元件的內(nèi)泄故障,由于其隱蔽性,內(nèi)部結(jié)構及工作狀態(tài)不能直接觀察到,同時產(chǎn)生故障的過程是漸發(fā)性的,因此不易找到和確定故障部位,排除故障較為困難。我們在檢修過程中,采取全面分析,逐步排除的方法.本著少拆卸,多分析,先易后難,逐步逼近的原則,較快地排除了這一故障。
 首先,全面閱讀液壓原理圖.通過對液壓原理的邏輯分析,一一列出故障疑點:(1)主泵漏損;(2)溢流閥、遠程調(diào)壓閥內(nèi)泄;(3)主缸高壓腔密封失效;(4)換向塊閥I、緩沖器4內(nèi)泄;(5)充液閥5密封失效。然后針對上述故障疑點,逐一進行分析排查,排除不可能的因素,最終確定故障部位.排除故障。


故障排查


        1)根據(jù)原理圖可知,加壓時將3T斷開,如壓力能恢復正常,則表明主泵及卸載塊各元件工作正常。因此,當壓力降低時,斷開3T,將各泵分別單獨起動,按加壓按鈕,逐步調(diào)高壓力(事先應將溢流閥1、2擰松),壓力表顯示4泵單獨加壓時均能達到22 M Pa以上,說明各泵及溢流閥l、2工作正常,可排除在外。
2)當主缸壓力降低時,松開遠程調(diào)壓閥3回油口.未見有油液排出,則說明遠程調(diào)壓閥3(溢流閥)無內(nèi)部泄漏.該因素可排除。
3)查閱維修記錄,主缸密封圈近期已被全部更換過,發(fā)生失效的可能性不大,故此疑點可先不予理會。
4)由于充液閥5位于主缸上部并浸入充液箱油液內(nèi).通過如下簡單方法進行判斷:當壓力降低時,加壓過程中聽不到充液箱到主油箱的溢流管中有油流動的聲音,觀察充液箱液面未見有氣泡翻動現(xiàn)象,說明充液閥5密封正常,沒有回油現(xiàn)象,該項疑點可排除。
5)經(jīng)上述分析排查,排除掉不可能因素后,疑點集中于閥I及緩沖器4,對此部位進行拆卸解體檢查,發(fā)現(xiàn)緩沖器閥芯磨損,間隙增大,造成壓力油泄漏,更換此緩沖器后,壓力升高,達到2 2 M Pa,油溫穩(wěn)定在50℃ 以下,液壓機恢復正常工作。


結(jié)論


①本機故障表現(xiàn)為壓力持續(xù)下降,油溫持續(xù)升高,其根源在于緩沖器內(nèi)泄,由于內(nèi)泄一造成壓力下降,效率低,加壓時間長一促使油溫升高一使油液變稀一內(nèi)泄加大一壓力進一步降低,效率更低一油溫更加升高,從而形成惡性循環(huán),這就是本機故障表現(xiàn)為漸發(fā)性的內(nèi)在形成機理。

②由于液壓內(nèi)泄故障的隱蔽性、復雜多變性和漸發(fā)性,常常不易立即找到和確定故障部位,以至延誤檢修工期,影響生產(chǎn)。逐步排除的方法.少拆卸,多分析,先易后難,逐步逼近,可較快地排除故障,達到省時省力,事半功倍的效果。